第576章 引风机轴承发烫 制粒机压辊缺油(1/2)
天刚亮,王师傅、李伟、刘波就到了维修间。工具挨个擦一遍,扳手、螺丝刀、手锤摆整齐,黄油枪、拉马、压力表归位,备件箱核对一遍,等着车间来人报修。
七点刚过,烘干车间操作工急匆匆跑进来:“王师傅,引风机不对劲,机身发烫,噪音还大,风也抽不上去,再拖要影响烘干了!”
王师傅拎上扳手、黄油枪,李伟扛上撬棍、千分尺,刘波带上测温枪、清理刷,三人快步往烘干车间赶。
引风机连着烘干炉,负责抽走湿气和热气。走近就能听见风机嗡嗡发闷,外壳摸着烫手,测温枪一量温度远超正常值,出风口风量明显偏弱。
“先断电挂牌,安全别马虎。”王师傅叮嘱。
李伟去配电室拉闸上锁,挂好禁止合闸的牌子。刘波清理风机周围杂物,把散落的料渣扫干净。王师傅拆开风机护罩,转动叶轮检查,很快找出问题:前后轴承磨损发热,润滑脂干结发硬,叶轮沾了不少料粉,风叶有点变形。
“拆轴承、清叶轮、换润滑脂、校风叶、紧底座。”
刘波用刷子配合风管,把叶轮上粘的料粉彻底清理干净,再用手轻轻掰动变形的风叶,一点点校正平整。李伟松开轴承座螺栓,配合王师傅用拉马把旧轴承拉下来,清理轴承座内的油污和杂质。
新轴承先用加热器均匀加热,套到轴上,再把轴承座复位,螺栓对角均匀拧紧。之后往轴承室加满新润滑脂,封好油封,防止进灰漏油。
底座固定螺栓有松动,导致风机运转震动偏大,两人一起把螺栓重新紧固,再用水平尺找平,保证风机运转平稳。
装回护罩,清理完现场,送电试车。引风机转动平稳,噪音变小,温度慢慢降下来,风量恢复正常,烘干车间的热气顺畅抽走。
操作工站在旁边看着:“正常了,风量够了,温度也稳了。”
这边刚收拾好工具,制粒车间又有人跑过来喊:“王师傅,制粒机不出粒,还咔咔响,压辊转着费劲!”
三人立刻往制粒车间赶。制粒机是车间关键设备,一靠近就听见机身发出异响,压辊转动滞涩,料进去只能挤成碎块,出不了合格颗粒。
“先停机断电,关进料口,安全操作。”王师傅说道。
李伟断电挂牌,刘波关闭进料阀门,清空机内余料。王师傅打开制粒机仓门,检查压辊和环模,发现压辊内部缺油干涩,轴承卡滞,环模孔有部分堵塞,传动链条也松了。
“清模孔、紧链条、给压辊加油、换压辊轴承、校间隙。”
刘波拿专用通针,把环模堵塞的孔逐个疏通,再用风管吹净碎屑。李伟松开链条张紧轮,把松动的链条调紧,校正位置,防止跳链。王师傅拆开压辊端盖,把干结的旧油清理干净,换上新轴承,用黄油枪把润滑脂打满,保证压辊转动顺滑。
之后调整压辊与环模的间隙,用塞尺量好尺寸,间隙太大不出粒,太小容易卡料,反复调试到合适位置。
装好仓门,清理现场,送电试机。制粒机运转平稳,异响消失,料进去后均匀挤出颗粒,产量和粒度都恢复正常。
操作工伸手摸了摸出料口:“成了,颗粒规整,也不响了。”
忙完这两处,时间快到中午。三人回维修间简单吃了盒饭,稍微歇了歇,拿上巡检工具开始下午全线巡查。
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